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某大型鋼鐵公司高爐熱風爐提高風溫的措施
舞鋼聯眾鋼鐵 發表于 2020-3-16 閱讀:8963
某鋼鐵公司4#高爐的熱風爐為三座霍戈文內燃式熱風爐,2004年2月投產。采取兩燒一送的制度,主要燃料為高爐煤氣。設計風溫為1110℃~1150℃。2013年大修只更換熱風爐拱頂、5層~7層格子磚以及空氣、煤氣預熱器的改進。
1高爐熱風爐目前存在的問題
高爐三座熱風爐投產已有15年,目前設備老化,特別是內部格子磚的粉化,造成了蓄熱能力大大降低。由于損耗程度不一樣,所以三座熱風爐的風溫能力也不一樣,特別是2#熱風爐的風溫是三座熱風爐中最低的。另外,燃燒室格柵脫落,造成氣流分配不均勻,若煤氣和空氣混合不均勻,燃燒就不充分。
雖然高爐熱風爐目前存在著一些問題,但是在生產過程中不斷摸索并制定了一些改進和優化措施,所以從2018年十月開始風溫呈現直線上升趨勢,并且2019年風溫較2018年高了一個臺階。
高爐熱風爐的投產已有15年,三座熱風爐的蓄熱磚存在不同程度的粉化,為了滿足高爐風溫的使用,在不斷摸索中制定了以下改進和優化措施。
2提高風溫措施
2.1固定送風時間
高爐三個熱風爐的蓄熱磚存在不同程度的粉化,各個熱風爐蓄熱能力不一樣,所以每個熱風爐都固定了送風時間,風溫能力強的送風時間長一些,風溫能力弱的送風時間短一些,目的是使各個熱風爐的風溫都能夠用盡,且平穩使用,見表2。送風到了設定的時間就換爐,這樣做還有一個好處就是減少了燜爐時間,送風末期的拱頂、廢氣溫度都提高了,提高了熱效率。
2.2增加換爐次數
增加換爐次數,從一個班換8次爐增加到9次最后增加到10次,降低了送風前后的風溫差。當然,增加換爐次數的前提是熱風爐廢氣溫度每次都能按時燒到400℃。
2.3控制煙氣中CO、殘氧量,優化燒爐效率
由于高爐生產是動態變化的過程,高爐煤氣熱值也是動態變化的,單純的固定空燃比滿足不了燒爐的效率。在不斷的摸索中發現控制煙氣中CO、殘氧量能夠方便、有效的提高熱風爐的燒爐效率,所以通過調節空燃比控制煙氣中CO、殘氧量從而達到提高燒爐效率。在生產過程中摸索出了燒爐過程中煙氣中CO、殘氧量的控制標準。
2.4限制燒2#爐的最大煤氣量
2#熱風爐燒爐燃燒室燃燒器煤氣空氣混合不均,當煤氣量不穩定的時候燒爐有爆震現象,嚴重的時候使熱風爐的格子磚掉落。
2.5設備點檢與在線灌漿
設備潤滑點檢增加了自動潤滑的控制設備,為設備提供定期定量的潤滑,增大了設備運行的穩定性。由于熱風爐拱頂、爐身局部、S帶以及各熱風支管的溫度出現不同程度的升高,我們采取了外部打風降溫的措施,并實時關注變化趨勢并記錄,必要時開孔灌漿處理。同時,2019年2月2#爐S帶溫度高,首次采用燒爐時在線灌漿,并取得成功,減少了悶爐對風溫的影響。
2.6煤氣水封及時排水
煤氣水封每天及時排水,每半年清理一次水封的淤泥,保證煤氣水封的正常運行,減少煤氣中水含量,提高煤氣溫度。
3總結
(1)由于三個熱風爐風溫的能力也不一樣,所以不同的熱風爐設置不一樣的送風時間,風溫能力強的送風時間長一些,風溫能力弱的送風時間短一些。目的是使各個熱風爐的風溫都能夠用盡,且平穩使用。
(2)增加換爐次數提高熱風爐的末溫,進而提高風溫。
(3)控制煙氣中的殘氧量,CO量,能夠方便、有效的提高熱風爐燒爐的效率。
(4)由于2#熱風爐燒爐燃燒室燃燒器煤氣空氣混合不均,當煤氣量不穩定的時候燒爐有爆震現象,為了延長熱風爐的壽命,限制了2#熱風爐燒爐時的煤氣量。
(5)對熱風爐拱頂、S帶、爐身以及各熱風支管的溫度高點關注變化趨勢并記錄,首次采用燒爐時在線灌漿,并取得成功,減少了燜爐時對風溫的影響。
(6)雖然目前風溫水平得到了提高,但是我們不會滿足于現狀,我們還會不斷摸索并制定改進和優化措施,為未來將風溫提高到更高的水平而努力。